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節能改造后空壓機的特點有哪些變化呢

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節能改造后空壓機的特點有哪些變化呢

發布日期:2018-11-24 作者:贛州宏企壓縮機成套設備有限公司 點擊:

1.噪音低

使用變頻運行時,機房平均噪音為72dB(A),排氣時機房噪音平均為81.125dB(A),不排氣時機房噪音平均76.625dB(A)。使用變頻比使用工頻運行排氣時平均降低噪音9.125dB(A),不排氣時平均降低噪音4.625dB(A)。由于噪音降低,改善了工作環境。


  2.延長設備使用壽命

由于變頻器保持恒定值的優點,使之壓力-轉速-功率達到動態匹配,轉數明顯降低,一般情況在220~584r/min之間,機械磨損減小,延長設備的使用壽命。

    

   3.操作簡便

 使用變頻運行,只要按動起動按鈕就可使設備運行。甩掉了傳統的減荷閥控制,省去了繁瑣的操作程序,同時,可實現多臺電動機循環軟啟動,消除了電機起動時對電網大電流的沖擊現象。

    

4.提高運行可靠性

原電控系統與改造后電控系統可互為備用,提高了運行可靠性,同時各項保護措施更加完善。

    

5.節約空氣壓縮機潤滑油40%

 采用變頻調速后,在空氣機低轉速運行時,潤滑油耗量也就變小,即所謂"低轉速,低潤滑"。以4L220/3型空氣壓縮機為例,據統計測算,使用工頻運行時,潤滑油平均每小時用105g,而使用變頻運行平均每小時有42g就夠了。

據測算,一個1mm2的小孔,在7bar壓力下,泄漏量約為1.5L/S,檢查所有的輸送管網及用氣點,特別是接頭、閥門等處,及時處理泄漏點。

 

  通過管路分段設立壓力表檢測壓力,詳細檢查你的各段壓降,有問題的管網段及時檢查維護。一般空壓機出口到用氣點,壓降不能過1bar,嚴格的甚至是不過10%即0.7bar,冷干過濾段的壓降一般0.2bar。工廠盡量布置環型管網,平衡各點用氣壓力。評估用氣設備的壓力需求,在生產的情況下盡量調低變頻空壓機排氣壓力。空壓機排氣壓力每降低1bar。

  

  據數據,普通工頻空壓機的電能利用率僅為10%左右,有90%左右轉換為熱能損失掉了,需對廠用氣動設備進行評估,能否改用電動方式解決。同時也應堅決不用壓縮風做常規清掃工作。空壓機數量少,可采用一臺變頻空壓機調壓,如果數量較多,可采用集中聯動控制,避免多臺空壓機參數設置時造成的階梯式排氣壓力上升。信豐空壓機


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